要控制好本钱,离不开品质与效率的控制。那么怎样有用降低质量问题、提高效率呢?工艺改善是毛衫工厂不可或缺的一个环节,也是降低制造本钱很主要的一个途径。虽然,我们必需严酷凭证工艺标准来作业,并在生产的历程中对异常数据(效率和品质)举行剖析,追求最佳的工艺要领,坚持一直改良工艺的原则,求得一个最合理的作业方法。在此基础上形成工艺标准,遇到类似问题就可迎刃而解,阻止不须要的铺张。
恰恰这段时间和兄弟厂的同事探讨一个问题,就是坠膊名目的前后幅膊头铲针转数较多,织片经常要分3-5次落纱铲针。这样操作会爆发较多问题,如织片次片率高、缝盘锁眼慢、漏眼多、拆纱难题、线头多、分段交接位置松孔等,造成织片、缝挑效率较低,且膊头漏眼、线头品诘责题爆发率居高不下。对此,我分享了南江的改善要领,并对其改善思绪举行详细剖析。
古板坠膊款的铲膊做法因铲针转数较多,导致电脑横机必需分段落纱才华完成编织,且纱咀的循环问题还必需织一转尾单边。
此前,我们的固有头脑限制相识决步伐的思索,都以为自从有电脑横机就一直是这么做,哪怕问题较量多,也没有其他做法了。直到我们承做了一款女装V领坠膊直夹长袖的大货,正翻单约有2万件,前后幅膊头分了4段落纱铲针,中期衫膊头线头的品诘责题被抖圈QC投诉,申饬此客户敌手工问题是很是严酷的,一定要改善。由于此款大货件数较多,靠手工来控制显然不对理,还保存被客人投诉造成大宗返工的危害。以是,已织片的大货就要求缝挑做好品质控制,未织的大货则要想要领解决,以杜绝品诘责题,并也要解决此做法生产中所爆发的问题。
经由多次的测试和探讨,我们决议在织片铲膊位置增添一把纱咀,将1转尾单边更改为半转,挑撞不必拆底纱,这样子就能很好的解决线头的问题。可是这个要领只能解决线头的品诘责题,却不可解决织片次片率高、缝盘锁眼慢、漏眼多、拆纱难题、分段交接位置松孔等问题。此要领显然不是最佳的工艺,以是只能再次寻找更好的计划。
再次经由一直探讨,最后决议实验用织片将前后膊头位置举行套针织法。经由多种套针要领测试,主要在两种要领选择。
第一种是所有套针,这种要领织片增添时间较多,且不稳固,次片率也较高。
第二种是最后一段留着落纱,前面几段落纱用套针织,铲一转套一次,织片增添时间少,且稳固,外观雅观度也能OK。各人一致以为第二种是最佳的工艺要领,经由了10打大货的测试,此要领确实可行。
以此款为例,前后膊头改套针织法后,每件织片时间增添3分钟。可是膊头造成的次片率从5%降低到0.3%;缝盘节约锁眼8元/打,挑撞节约拆纱、勾线头4.8元/打,并且杜绝了漏眼、线头、分段交接位置松孔等品诘责题。这样子综合盘算下来,此款大货一打节约本钱约10元。

以是,追求最佳工艺,是需要一直地实验新的作业方法,改变固有头脑来突破瓶颈。通过工艺改善有用降低品诘责题、提高生产效率和降低本钱,这是控制好生产本钱很是直接的方法。我们最怕的是用古板头脑和履历,然后放弃了许多看似不可行的要领,最后靠一线生产职员去战胜解决,铺张了大宗人力和本钱,还增添了品质的危害。像类似坠膊款铲膊位置更改为套针织法的案例,是改变固化多年的工艺方法,使用机械取代手工,让其抵达降低本钱的目的。工艺水平是我们生产本钱的底线,怎样做好改善,对本钱控制起到了很主要的作用。