
今年,抖圈电脑公司承接1批数目达101,028件的大货生产使命,名目为坑条+左右扭绳,因扭绳空车行动多,编织时间长,与此同时,货期紧迫,大货生产的机台又很主要,为增添产量、提高效益,公司向导做出指示,要求手艺中心在大货开织前研究提效之法。
接到使命后,手艺中心治理团队马上举行剖析——此扭绳款空车行动较多,是否可改同波位完成扭绳要领?在召集画花手艺主干一起研究剖析后,起源以为纽绳位底针正波位无法完成连刊行动,会导致底面针撞针问题,为解决此问题需作废扭绳位面1粒。在试编织布片审查后,外观比照蓝卡办有显着崎岖行差别,经由多次实验照旧无法抵达效果。
研究进度未有希望之时,手艺中心向导给出建议,即将底针先过面避开面扭绳位,第一组扭绳底针过面过底坚持针床波位,第二组扭绳时底针与搬针同波位移回原针位,以2组扭绳为1组循环,经由画花软件的色码行动加指定波位,完成扭绳行动与编织行连带,把其中一组的扭绳翻针行动省掉,外观、尺寸等都坚持稳固,抵达节约扭绳空机行动。
接纳此前通例做法,每6行编织行加扭绳12下行动(图左手艺改良前),全件编织时间为138分钟;手艺改良后每6行编织行加扭绳10下行动(图右手艺改良后),全件编织时间缩短为104分钟,镌汰34分钟。
手艺改良后,每台机天天产量从9.5件增添至12.7件,效率提升了24.6%。
以上是我们手艺中心画花技改优化的一则事例,每个月主任师傅都会再复核大货预告单,检测可优化花带,特殊针对件数多,花型保存不确定性的名目,还会召集师傅配合研究。
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